作者
陈其熙
文章摘要
R352-06聚酯反应器在运行中突发非驱动端机械密封键槽贯穿性开裂(裂纹长度≥30mm)与驱动端高温熔体泄漏(泄漏量500mL/h),导致反应器紧急停机,产能损失12%。直接原因是轴承润滑失效引发链式反应:保持架散架导致滚柱挤出,轴套偏磨与轴向窜动(实测1.2mm,超差2倍),迫使动静环移位丧失密封功能。间接原因包括:轴承摆动角实测2.5°(超标40%),SKF 23944CC/C3W33轴承抗偏载能力不足;120°C工况下补脂周期未调整(仍按500小时),硅基油脂碳化形成胶泥(铁屑含量>15g);密封液超期使用(8个月>6个月标准),换热器结垢致油温升至110°C,碳化硅环热冲击开裂。短期措施采用碳纤维箍紧+环氧树脂填充临时修复,联锁启动B线备用系统;长期对策包括润滑系统升级(全氟聚醚油脂+240小时补脂周期)、轴承改型(自调心轴承SKF 23984CAK/W33)、智能监测(振动-温度耦合预警模型)。本研究通过故障树分析(FTA)与参数化运维体系,将机封寿命从8个月提升至30个月,验证了“结构-材料-监测”三位一体改进框架对高温熔体工况的普适价值。
文章关键词
机械密封;轴承失效;聚碳酸酯熔体;润滑;反应器设备
参考文献
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